引言
紙漿模塑工藝在我國最早應用于紙餐盒、紙托盤的生產,現已越來越廣泛的應用于儀器儀表、家用電器等進出口產品的包裝中。紙漿模塑制品是一種新型的環保包裝材料,具有可重復回收利用、生產過程環保、生產成本低等諸多優點。紙漿模塑制品的生產以廢紙或紙漿為原材料,經過調漿碎漿、成型、烘干、整型等工序,成為具有環保、防震、防水性能的優質包裝產品。
為了能在低值的紙制制品生產中獲取最大的效益,進一步降低生產成本,提高整個紙漿模塑生產線的生產管理水平和質量管理水平,通過對原有生產設備進行改造和效能優化,真正實現了全套生產線各個系統的集中自動控制。本文將針對生產線中重要的成型工序的控制進行重點敘述。
1 紙漿模塑成型機生產過程分析
成型工序由水環真空泵、真空泵供水泵、空氣壓縮機、空氣干燥機、成型機等組成。成型機的作用是利用負壓將配制好的紙漿吸附在紙漿模具上,經過壓模、脫水處理,利用正壓使產品從模具上脫落,然后進入下一工序。在生產過程中,成型機對負壓穩定性要求較高,一般需要負壓維持在-0.05MPa—-0.06MPa之間。負壓越低,成型機的模具吸附的紙漿越少,造成產品的厚度過薄,廢品率增加;負壓越高,一方面容易造成模具堵塞,影響正常生產,另一方面使得產品的厚度過厚,浪費了紙漿和電能。由于成型機的數量已構成一定的規模,所以采用集中供應負壓的方式。所需負壓由兩組真空泵組產生,一組真空泵組包括一臺真空泵供水泵、一臺水環式真空泵。原有的控制系統全部采用接觸器、繼電器等手工操作方式。兩組真空泵組獨立控制,工頻運行,不僅控制方式缺乏靈活性,而且負壓波動也比較大,廢品率較高。每臺成型機之間的生產相對獨立,因生產品種的不同,需要設定不同的工藝參數,由人工記錄生產量并進行統計。
為了保證負壓供應的穩定,我們利用PLC和變頻器對原有設備進行了改造,采用PLC的自整定PID功能,簡單方便的實現了真空泵組的自動切換和自動變頻控制。同時采用Modbus總線技術與上位機易控(INSPEC)組態軟件通信,不僅實現了產品生產的網絡化實時監控,而且能夠自動進行產量統計、提供報表及打印功能。
2 成型機監控系統的設計
成型機監控系統主要包括上位機組態界面、通信協議、PLC控制系統三部分。系統結構圖如圖1所示。組態軟件選用北京九思易自動化軟件有限公司開發的易控(INSPEC)。易控(INSPEC)軟件能夠支持同時與不同的PLC設備的通信。
2.1 成型機監控系統組態設計及通信協議
[$page] 利用易控(INSPEC)組態軟件設計上位機的實時監控畫面,如圖2所示。通過動畫模擬實時的生產狀況,使系統便于觀察和操作;配制好數據庫后,系統會自動保存重要的生產數據、生成實時曲線、統計產量、打印報表;當生產過程出現異常時,會彈出報警畫面,自動關閉系統并提示相關處理操作。
上位機與不同類型的PLC之間的通信采用不同的通信通道,本系統設置了1通道與臺達PLC通信,2通道與艾默生PLC通信;同種類型的PLC之間采用尋址的方式來區分,8臺成型機分別對應1~8的地址;總線選用Modbus RTU模式,PLC通信端口的設置要與上位機通信端口的設置保持一致。
2.2 真空泵變頻控制硬件設計
系統保留了原有的手動控制,方便在系統的測試、維修期間,或者在自動控制出現問題時,作為后備功能啟用。真空泵組的手動控制和自動控制由手動/自動轉換開關來選擇。為了節省成本,在自動控制模式下,采用一臺變頻器控制兩臺電動機,變頻器根據需要在兩臺電動機之間進行切換。由PLC控制電動機的啟停操作。在負壓罐的輸出管道上,安裝有負壓傳感器,用于獲得實際的負壓壓力。將測得的負壓壓力與給定的目標值進行比較,通過PID計算得到變頻器的輸出頻率。整套裝置組成了一個完整的閉環控制系統,能夠根據實際生產的需要,自動調節電動機的輸出功率,從而達到穩定負壓壓力,節約能源和原材料的目的。
控制系統的硬件配置包括:臺安N2系列220V/440V 22kw變頻器1臺、艾默生EC20系列可編程控制器(PLC)、艾默生EC20系列8AD模塊、艾默生EC20系列4DA模塊、負壓傳感器、以及空氣開關、斷路器、防雷器等系統保護性器件,還包括接觸器、繼電器若干,主要用于PLC的繼電器輸出及變頻器在兩臺電動機之間的切換。
系統的原理框圖如圖3所示:
負壓傳感器負責在生產過程中實時采集負壓壓力的信號,然后通過屏蔽雙絞線將4~20mA電流信號送到PLC控制系統的8AD模塊中,與PLC中設定的目標值進行比較,差值送入PID計算得到一個控制量,經4DA模塊轉換成0~10V的電壓信號,通過改變變頻器的輸出頻率來改變電動機的轉速,實現負壓壓力的自動調節。
在自動模式下,通過變頻器實現電動機的軟啟動,可以有效的減少啟動電流對電動機的沖擊,延長電動機的使用壽命。兩臺電動機將依據變頻運行的時間(我們定為36小時),輪流作為變頻運行的電動機。在電動機變頻運行期間,如果變頻時間達到規定的時間,為了不影響生產,電動機將繼續變頻運行,直到下一次啟動時自動轉換變頻運行的電動機。 考慮到水環式真空泵存在下限運行頻率,把變頻器的頻率下限設為36Hz,頻率上限設為50Hz。PLC首先啟動變頻運行的電動機,如果電動機連續運行在50Hz超過一段時間(我們定為3分鐘),負壓壓力仍然達不到目標值,系統將自動工頻啟動另一臺電動機,并延時一段時間以后再進行判斷,避免了電動機頻繁啟停動作;如果變頻頻率低至36Hz后超過一段時間(我們定為1分鐘),系統將會自動停止另一臺電動機