一、 前言
隨著電力電子技術的發展,變頻器在調速領域中的應用越來越廣泛。它具有性能穩定,操作方便,節能效果明顯等優點。它是一種較為成熟的高科技產品,越來越受到國內外工程技術人員和管理人員的關注和重視。馬鞍山黑馬鋼筋焊網有限公司經過多方考察和論證,選用了馬鞍山隆達電力電子有限公司生產的LB475型變頻器,對公司兩臺75KW的空壓機進行了技術改造,取得了顯著的經濟效益和綜合效益。
一、 空壓機改造前運行情況
設備改造前,兩臺空壓機一用一備,全部工作在工頻狀態。壓力采用兩點式控制(上、下限控制),也就是當空壓機氣缸內壓力達到設定值上限時,空壓機通過本身的油壓關閉進氣閥,當壓力下降到設定值下限時,空壓機打開進氣閥。鋼筋焊網生產的工作狀況決定了用氣量的時常變化,這樣就導致了空壓機頻繁的卸載和加載,經常是加載1分鐘,卸載2分鐘,對電動機、空壓機和電網造成很大的沖擊。再說,空壓機卸荷運行時,不產生壓縮空氣,電動機處于空載狀態,其用電量為滿負載的60%左右,這部分電能被白白的浪費。在這種情況下,對其進行變頻改造是非常必要的。
二、 空壓機變頻改造實施方案
根據現場實際情況,我們用一臺變頻器來控制兩臺空壓機,通過電氣控制相互轉換兩臺空壓機的變頻運行;當一臺空壓機出現故障時,可以轉換到另一臺空壓機上運行,不會影響生產的正常進行。這樣,即節省了設備投資,又能滿足生產工藝的需要。
如下圖所示,系統改造時,在保留原工頻系統情況下,增加變頻系統,做到了工頻/變頻互鎖切換。通過外部控制電路,使空壓機起停操作步驟仍然如前,操作簡單,安全可靠。本系統采用壓力閉環調節方式,在原來的壓力罐上加裝一個壓力傳感器,將壓力信號轉換成0-5V的電信號,送到變頻器內部的PID調節器,調節器將信號與壓力設定值進行比較運算后輸出控制信號,變頻器根據該信號輸出頻率,改變電動機的轉速,調節供氣壓力,保持壓力的恒定,使空壓機始終處于節電運行狀態。
空壓機變頻改造示意圖如下:
[$page] 系統改造中應注意的問題
1:電動機的散熱問題 電動機經過變頻器變頻后,轉速降低,其電機風扇的散熱效果也要降低。
2:空壓機的潤滑問題 空壓機的轉速越低,潤滑油的耗量也就越小,其潤滑效果越差。
3:系統壓力設定問題 在滿足生產工藝的要求下,壓力設定越低越好,因為空壓機的排氣壓力越高,所需的電機軸功率越大,電機耗電也就越多。
針對以上問題,我們綜合節能效果和空壓機的機械特性,考慮了多種方案,最后把系統壓力設定為0.6MPa,把變頻器運行頻率下限設定為26HZ,這樣,即能滿足空壓機散熱和潤滑的需要,又能最大限度的降低電能損耗。空壓機系統變頻器改造完成后,一次試車成功,運行穩定,效果明顯。
五、 節能效果及綜合效益分析
改造前,空壓機工頻滿載運行電流為140A,運行時間1分鐘;空載運行電流為90A,運行時間2分鐘,頻繁的加載和卸載。改造后,空壓機運行頻率經常在30HZ-40HZ,運行電流平均為70A,基本上沒有卸載時間。空壓機平均每天工作16小時,每月工作25天。空壓機每月用電量計算如下:
W前=√3( I×U)×12×25÷1000
=1.73×(140×1/3+90×2/3)×380×16×25÷1000
=28057.8(度)
W后=1.73×70×380×16×25÷1000
=18407.2(度)
每月節省電量= W前-W后
=28057.8-18407.2
=9650.6(度)
按每度電0.6元計算,每月可節省電費=9650.6×0.6=5790.36(元)
整套空壓機系統改造費用5萬元左右,約10個月就能收回設備投資。
誠然,節能是變頻改造帶來的一大好處,但并不是唯一的,空壓機變頻改造后,還有以下優點:
1:電動機從2HZ開始軟起動,對電機、空壓機、電網的沖擊大為減小。
2:延長了設備的使用壽命,減少了設備的維修量和維護費用。
3:進一步完善了保護功能,如熱保護,過電流、過電壓、欠電壓、短路、缺相保護等功能。
4:操作簡單方便,運行平穩,電極、空壓機溫升正常,噪音、振動減小。
5:不