闡述了一種基于PLC技術(shù)的龍門式精密油壓機(jī)電氣控制設(shè)計,它采用可編程控制器為控制核心,分析了精密油壓機(jī)動作流程,PLC控制系統(tǒng)軟、硬件設(shè)計,給出了PLC接線圖和部分梯形圖精密直線位移傳感器、模擬輸入模塊、GP系列觸摸屏的使用,為提高龍門式精密油壓機(jī)系統(tǒng)性能,降低故障率,提高生產(chǎn)效率提供了有力的保障
1 引言
龍門式精密油壓機(jī),具有行程大、工作臺寬、空程速度快等特點,若采用以往所使用的常規(guī)繼電器控制系統(tǒng)的各種行程開關(guān)來控制油壓機(jī)動作行程,當(dāng)壓制另外一種產(chǎn)品要求更換模具時,需要調(diào)整行程開關(guān)的位置,主缸的行程開關(guān)很高,液壓墊的行程開關(guān)則在地坑內(nèi)(機(jī)身有一部分在地坑內(nèi)),變換參數(shù)數(shù)據(jù),調(diào)整操作十分不便。針對這一點,我們使用PLC精密直線位移傳感器+高精度分辨率的模擬量輸入模塊+觸摸屏來控制整個電氣控制線路。主缸、液壓墊均采用美國TOM公司生產(chǎn)的精密直線位移傳感器,提高了行程控制的可靠性和精度;采用進(jìn)口觸摸式工業(yè)顯示屏,PLC程序控制,上作靈敏、可靠、柔性好,整機(jī)數(shù)字化程度較高;采用光幕安全保護(hù)裝置,滑塊導(dǎo)軌程控滑塊裝置.使整機(jī)性能更加完善
2 龍門式精密油壓機(jī)運行機(jī)構(gòu)
2.1龍門式精密油壓機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)
采用3臺電動機(jī)驅(qū)動:①液壓泵主電動機(jī)帶動一個雙聯(lián)葉片泵.控制滑塊、液壓墊的上七行,下行,上退料缸的退料和縮回。②液壓泵主電動機(jī)帶動一個變量柱塞泵,控制滑塊、液壓墊的上行,下行,退料缸的退料和縮回。③另外一臺小電機(jī)控制整臺機(jī)器的自動潤滑系統(tǒng)
此外還設(shè)有電磁換向閥、插裝閥等若干個,控制整個油路系統(tǒng)。
2.2執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作順序
機(jī)器有點動和半自動兩種動作規(guī)范。作半自動循環(huán)時各執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作順序為:主缸快速下行-主缸工進(jìn)壓制-主缸上行、液壓墊下行、上退料缸頂出退料一退料桿縮回。
3 控制系統(tǒng)的設(shè)計
3.1硬件設(shè)計
根據(jù)精密油壓機(jī)運行控制技術(shù)要求,輸入信號19個,輸出信號19個,因此,該設(shè)備選用口本三菱公司生產(chǎn)的FX2N-48MR可編程序控制器。其1/O分配如表1。
電氣系統(tǒng)采用38OV交流電源,控制電路電壓220V,且由變壓器與主回路隔離,電氣設(shè)備接地均牢固可靠。最初采用三菱公司的FXZN-2AD作為直線位移傳感器采集模擬量輸入,但是在調(diào)試過程當(dāng)中,在觸摸屏中查看油壓機(jī)的主缸、液壓墊當(dāng)前位置顯示值時發(fā)現(xiàn)參數(shù)有跳動,輸入有電壓波動,模擬量參數(shù)值受到外界干擾。因此,換用FXZN-8AD,把一般的+I0V直流開關(guān)電源替換使用了+l0V直流穩(wěn)壓電源,直線位移傳感器和FX2N-8AD之間模擬量輸入信號線使用了雙芯絞和屏蔽電纜,之間確保沒有接頭,并和其他電源線或容易產(chǎn)生電氣干擾的導(dǎo)線分離開,針對輸入有電壓波動,兩個通道分別連接了一個容量大約為0.1到0.47μF,25V的電容器。試驗結(jié)果較好,沒有出現(xiàn)數(shù)值跳動。
PLC外圍接線如圖1所示,模擬量輸入模塊FXZN-8AD通過PLC擴(kuò)展口與PLC相連。觸摸屏和PLC通過RS-232相連。FXZN-8AD使用了PLC的24V直流服務(wù)電源,確保了將接地端子圈連接到皆進(jìn)行。級接地(不大于lon)的PLC主單元的接地端子上。
表1 輸入、愉出信號及其地址編號表
圖2 輸出閥接線圖
閥的接線如圖2所示。輸出閥為24V大流量直流閥,上面并聯(lián)的整流一極管是為了防止繼電器在輸出時,時常有火花冒出影響其使用壽命。