漏氣的原因及原理分析
首先對SF6全密封組合電器的構造及原理進行研究,分析出以下幾點:
1 漏點情況分析
漏氣最多的是艙位防爆部位,處理方法只能是更換石墨密封圈,更換后仍然漏氣,再更換。由于石墨密封圈質量低劣,加之在抽真空時受負壓和充氣時正壓的損壞,在短時間內能承受額定壓力(0.3M Pa) ,時間稍長就會破裂、漏氣。
2 設備的密封結構分析
在額定壓力下,密封圈本身是不承受壓力的,密封完全靠石墨密封,只有當石墨密封墊破裂后,密封圈才承受壓力。由此推斷出: 石墨密封墊破裂是漏氣的主要原因。
3 設備的結構原理分析
斷路器轉換箱上局封倒角過大,壓縮余量不夠,損壞密封墊而漏氣,有時開關動作后墊圈破損或被彈出。
4 設備的質量分析
閥門、管道漏氣,屬于質量問題,應更換質量較好的。
檢查及處理方法
1 石墨密封圈漏氣的處理
對于防爆膜部位的石墨及密封圈首先進行更換。由于石墨密封圈受抽真空負壓及充氣時正壓影
響,所以加裝特制的不銹鋼將軍帽,以減輕抽真空時的正負壓力對密封墊的損壞,這一方法的采用,有效地解決了防爆部位的漏氣現象,解決了長期以來最為頭疼的難題。
2 對漏點位置不確定時的檢查
采用逆風檢漏法。如廣03 開關附近檢漏時,發現大氣中SF6濃度比廣03 開關漏點處的濃度還要大,說明有一個不顯為人知的大漏點。當采用逆風檢漏,檢測到ê 段母線艙的設備標示牌周圍,探槍報警聲越來越大,漏點可能就在附近,當摘除標示牌時,探槍顯示無窮大,找出了漏點的位置。
3 對焊縫進行檢漏與處理
對于漏氣量太大的漏點也采用過常規的肥皂水檢測。但肥皂水未能接近便被吹走,還是無法檢測出準確位置。后來采用粘度大的密封膠沿焊縫涂抹,當涂至漏氣點時,立即鼓起一個大泡泡,瞬間即破。就這樣又準確、又迅速地查出了漏點。處理時針對不同材質的管道采用不同的焊條進行補焊,焊接牢固且無虛焊。
4 對閥門漏氣和焊縫檢查與處理
反復檢測,根據漏氣部位的不同及時更換質量好的配件和管道。