摘要:本文主要針對涪陵卷煙廠Atlas空壓機變頻改造過程中遇到的一些實際情況,并結合Atlas空壓機的控制工藝,描述了改造的必要性、可行性和實施過程。
1.系統概述
涪陵卷煙廠動力車間空壓站由3臺ATLAS40M3/MIN空壓機組成,其主電機功率為250KW,主要為卷包和制絲車間提供生產所需的壓縮空氣。每臺空壓機自帶獨立的電控系統,其核心為西門子公司的ELEKTRONIKON(E1)程序控制器,控制空壓機的起/停和加/卸載動作,并實時監測系統運行參數,電機起動方式為星一角降壓起動后全壓運行。原系統主要存在的問題如下:
(1)主電機雖然采用星一角降壓起動,但是電機功率大,起動時的電流仍然很大,影響電網的穩定及其它用電設備的運行安全。
(2)電機經常卸載運行,屬非經濟運行,電能浪費嚴重。
(3)三臺空壓機組電控系統間沒有實現控制聯鎖,需要操作人員值守,容易產生責任事故。
(4)壓力采用上、下限兩點式控制,壓力罐中的空氣壓力波動范圍大,出口壓力不穩定,影響產品質量。
變頻改造后,保留原系統工頻系統控制功能,增加變頻功能,做到了工頻/變頻互鎖切換。變頻系統采用壓力閉環調節方式,在壓力罐出口處加裝一個壓力傳感器,PLC采集儲氣罐出口實際壓力信號與壓力設定值進行比較運算后進行PID調節,輸出控制信號,變頻器根據該信號輸出頻率,改變電動機的轉速,從而調節供氣壓力,保持壓力的恒定,使空壓機始終處于節電運行狀態。
變頻調速控制的空壓機其獨特之處就在于輸出的空氣量由變頻器頻率大小來控制,它不同于傳統的控制方式是通過壓力的加載/卸載方式來維持壓力在一個較大范圍之內,因此有更高的效率。變頻改造后,其特點主要體現在以下方面:
(1)空壓機由變頻器啟動,無峰值電流,減小了啟動時的沖擊。
(2)大幅度降低壓縮機系統的噪聲。
(3)實現空壓機集中自動控制,簡便高效,可靠,保護功能齊備,無需專人值守。
(4)運行平穩,延長壓縮機系統壽命,減少維護量。
(5)保證供氣壓力恒定,使系統管道壓力變化保持設定值附近,有效地提高了供氣質量。
(6)空壓機運行期間能節約25%的電能。
變頻改造前空壓機工作在工頻狀態。壓力采用上、下限兩點式控制,也就是當空壓機氣缸內壓力達到設定值上限時,空壓機通過本身的油壓關閉進氣閥;當壓力下降到設定值下限時,空壓機打開進氣閥。如果用氣量時常變化,就會導致空壓機頻繁的卸載和加載,對電動機、空壓機和電網造成很大的沖擊。再者,空壓機卸荷運行時,不產生壓縮空氣,電動機處于空載狀態,這部分電能被白白浪費。
2.系統組成
該系統需要加裝PLC控制柜和變頻器柜,系統工作前選擇變頻機組和各空壓機工作方式。下圖1為該系統的主回路原理圖:
圖1:系統原理圖
(1)空壓站變頻控制系統配置1套PLC控制系統,作為空壓機變頻系統主控制器,實現3臺空壓站的遠程控制功能和自動控制系統。
(2)配置1臺人機操作員終端,用于整個空壓站系統狀態監控和參數設置。
(3)配置1臺丹佛斯變頻器,通過切換變頻機組實現三臺空壓機變頻控制。
(4)在空壓站空氣罐出口處安裝1只壓力變送器,采集出口壓力作為壓力反饋信號,系統具有閉環PID調節功能和開環控制功能。
(5)變頻器輸出端通過切換連接到空壓機電機控制回路,實現變頻/工頻的切換,保留原系統的單機控制功能。
3.注意事項
該系統改造應注意以下幾個問題
聯系電話:021-31666777
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