1、存在的問題
1.1粒度控制難度大,內破碎負荷加重,由于大顆粒(超過必3mm)重返機頭,致使系統粒度偏大,為保證粒度指標只好減少噴漿量,進行重新破碎調整,每次花費時間都在5h左右,在調整過程中常出現成品外形不規則,具有細粉難以篩除,產品質量(粒度)無法保證。經觀察分析,我們認為這一問題屬于機內分級錐分級效果不佳所致。大顆粒重返機頭,繼續涂布粘結,周而復始。造成內破碎負荷加重,因超載而電機燒壞。
1.2機頭容易化料,嚴重時已熔化的物料進人迷宮式密封圈(碳化纖維盤根密封件填料的作用和特點),生產無法進行,被迫停車清理,費功費時。此問題是內返料落料位置不合理,易直接受高溫作用,脫水熔化所造成。
1.3臺時產量偏低,適應不了日產量在110t以上的生產負荷,原因是系統粒度波動大,細粉過多,干線時常堵塞,達不到長周期連續運行,限制了裝置潛在能力的發揮。
2、改造之后的效果
2.1取消了原有的機內分級錐,重新設計安裝了分級裝置,徹底解決了大顆粒復返機頭的弊端,減少了內破碎負荷40%一50%,臺時產量增加30%,在料漿指標正常情況下,日產量可達150t以上,操作省力省心,尾氣風機、除塵器等干線也由此可實現連續運行60天以上不清堵,實現了長周期連續運行。
2.2我們根據機內物料流動性強的特點,在機尾篩分區設計安裝了物料分布器,增加有效篩分面積90%以上,從而保證了產品質量(粒度),必1一4mm顆粒可長期穩定在90%以上,且均勻光滑,無細粉。
2.3設計并改造了機內螺旋通道在機頭的落料位置和物料運動方向。根除了機頭化料,保證了裝置連續運行,節約了維修經費。
3、結論
此項改造連續三個月生產運行,我們認為在技術上安全可靠,在效果上收效明顯,提高了產品質量,增大了生產能力,節約了維修經費開支,減少了勞動付出,實現了預期目標。