在轉盤軸承上鉆孔,很多人都以為是個再簡單不過的工作,可就是這個孔,卻是成為影響軸承質量的不可忽視的關鍵之一。在瓦軸集團,有一個人經過數十年的努力,屢破加工難關,創造了獨特的孔加工工藝和方法,這個人就是姜萬錄,一個特有韌勁兒、肯動腦的人,今年姜萬錄還榮獲了大連“五一獎章”。
探索孔加工工藝 填補國內空白
1983年入廠的姜萬錄,來到瓦軸六成品分廠從事車工工作。他肯學、舍得下力氣,師傅的話和操作手法不僅記在腦海里,更深深印刻在心里。有時為了弄懂一個問題,他夜不能寐,查找資料,不斷思考,直到弄清楚為止。寒來暑往,姜萬錄理論與實踐相結合,付出了比別人更多的汗水和代價,很快練就了一身過硬的車工技術并成為佼佼者。 隨著企業加快技術改造、轉型升級的步伐,瓦軸集團成立了精密轉盤軸承公司。工作業績突出的姜萬錄被調入新公司,成為孔加工工序的帶頭人。面對全新的工作崗位,姜萬錄非但沒覺得有壓力,反而認為展示才能的機會到了。國內某大型重工企業發展風電業務,生產的風機只能依賴進口軸承配套,價格昂貴且供貨不及時。瓦軸集團全力組織攻關、加速為風機配套的轉盤軸承的研發。每套轉盤軸承,通常需要鉆出數十甚至上百個孔。如果其中一個孔稍微出現偏差,這件產品就會成為廢品。
孔工序因此成為關鍵工序之一,特別是大批量生產,更要保證所有孔必須統一,國內沒有加工先例,公司將攻關任務交給了姜萬錄。別人眼中的燙手山芋,卻讓姜萬錄信心滿懷。從最初的加工流程開始,他和公司工程技術人員一道,共同研究,兩個多月里不分晝夜,巧妙選擇刀具,制定合理的加工參數,千百次地試驗,最終成功探索出了成熟的孔加工工藝,填補了國內空白,滿足用戶及產品設計要求。
不斷創新 為客戶避免百萬損失
“現代工人,不僅要熟練掌握操作技術,更要善于創新,會動腦。”姜萬錄是這樣說的,也是這樣做的。為了掌握鉆孔技術,姜萬錄多次趁著為用戶現場服務的機會,測量各種軸承鉆孔的數據,掌握寶貴的資料,晚上回到住處精心整理出厚厚的心得體會,作為今后工作的參考。他利用積累的經驗,改變傳統加工方法,提高了加工精度,降低了生產成本。與此同時,他還和工程技術人員一同對孔加工設備進行改進,研發的自由式可變直徑回轉工作臺、絲錐國產化項目和獨創的深孔加工新方法等11個項目,為企業創造了數百萬元經濟效益。
有一次,兩家大型風電企業風機在現場安裝時出現問題,請求瓦軸派人協助解決。由于問題出現的部位是在距離地面100米的高空,可操作的空間非常狹窄。當時,絕大多數專家認為必須得拆卸主機吊到地面處理。風機的安裝環境惡劣,且動用大型升降機卸裝每次需要60萬元費用。姜萬錄趕到現場,實地考察后設計制作了特殊工具,并登上高空以半蹲的姿勢連續工作4個多小時,減少了客戶巨額損失。高超的技能,讓客戶連聲稱贊。這兩次售后服務,為用戶避免了120萬元的損失。
作為孔加工工序帶頭人,姜萬錄始終裝著“責任”二字。孔加工,一個稍不注意的疏忽,就會出現整套軸承的報廢。徒弟解永君告訴記者,“師傅是我們的‘標桿’,他嚴謹、執著的工作態度,時時影響著我們。我們也不松懈自己,每時每刻都全神貫注對待手中的活。”目前,姜萬錄已帶徒60多人,均能熟練操作本工序大精關設備,有的徒弟還成為了公司勞模。