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浙江富立軸承鋼管有限公司是五洲新春集團的下屬子公司,專業生產各類高端軸承鋼管,主要客戶有世界排名前五位的瑞典SKF、德國舍弗勒、美國鐵姆肯、日本NSK、NTN等,公司的工藝設備、測試手段在國內軸承鋼管制造行業中處于領先水平。由于鋼管制造行業的特殊性,富立公司已經成為嵊州市工業企業的耗電大戶,上月用電量達到165萬度,電力費用占到企業生產成本的47%,“通過設備改造來實現節能,是我們節能重點考慮的方向!备涣⒐究偨浝碇、設備動力部經理梁輝說。
在公司加熱穿孔車間,不到一分鐘,就有一根通紅的鋼管從電爐中鉆出,在噴水冷卻下嗤嗤作響。據介紹,前幾年,富立公司率先在國內鋼管制造行業中采用中頻電加熱工藝,替代傳統的煤氣加熱工藝,此舉不但能精確控制圓鋼加熱溫度,有效地防止裂紋和離層的產生,而且每年可以節煤1550噸。在此基礎上,富立公司通過采用中頻電加熱爐,替代原來的電阻加熱爐,此舉每年又可節省用電成本73萬元。梁輝告訴記者,原來一臺電阻加熱爐,開啟和預熱就需要近2個小時,而新設備只需1到2分鐘時間就能完成開啟和預熱。
今年10月份,富立公司新的鋼管精整生產線項目即將上馬。吳柏燦告訴記者,新項目將繼續引進和采用中頻電加熱穿孔、雙層余熱回用球化爐和再結晶爐等節能新工藝和新設備,建成后可年節約用電538萬度,年節約標煤2500噸!罢罅μ岢澞芙岛,我們公司一直十分重視,也會不斷地積極努力!眳前貭N說。
“用電成本已經占到我們公司總成本的近一半,公司所有技改項目都是圍繞‘節能降耗’展開的,現在每噸鋼管的電耗已經從500度下降到380至400度之間!焙陀浾哒務摴澞軠p排的話題時,浙江富立軸承鋼管有限公司常務副總經理吳柏燦的話很實在。記者了解到,通過實施中頻電加熱、雙層余熱回用等新工藝、新設備,富立公司每噸鋼管節省電耗超過100度,每年節省的成本更是以百萬元計算.
“球化”是鋼管制造的一道關鍵工藝,耗電量比較大。富立公司今年投資118萬元,對原來的單層全電加熱球化爐進行改造,改造后的雙層余熱回用加熱爐的節能效果立竿見影:1/4的熱能得到回收利用,處理每噸鋼管的耗電量降低70度,年節電達到260萬度,相當于節省成本190萬元。同時,通過采用雙層余熱回用加熱爐,富立公司鋼管球化車間的日處理能力從50噸提高到70噸,產能得到顯著提高。
在公司加熱穿孔車間,不到一分鐘,就有一根通紅的鋼管從電爐中鉆出,在噴水冷卻下嗤嗤作響。據介紹,前幾年,富立公司率先在國內鋼管制造行業中采用中頻電加熱工藝,替代傳統的煤氣加熱工藝,此舉不但能精確控制圓鋼加熱溫度,有效地防止裂紋和離層的產生,而且每年可以節煤1550噸。在此基礎上,富立公司通過采用中頻電加熱爐,替代原來的電阻加熱爐,此舉每年又可節省用電成本73萬元。梁輝告訴記者,原來一臺電阻加熱爐,開啟和預熱就需要近2個小時,而新設備只需1到2分鐘時間就能完成開啟和預熱。
今年10月份,富立公司新的鋼管精整生產線項目即將上馬。吳柏燦告訴記者,新項目將繼續引進和采用中頻電加熱穿孔、雙層余熱回用球化爐和再結晶爐等節能新工藝和新設備,建成后可年節約用電538萬度,年節約標煤2500噸!罢罅μ岢澞芙岛,我們公司一直十分重視,也會不斷地積極努力!眳前貭N說。
“用電成本已經占到我們公司總成本的近一半,公司所有技改項目都是圍繞‘節能降耗’展開的,現在每噸鋼管的電耗已經從500度下降到380至400度之間!焙陀浾哒務摴澞軠p排的話題時,浙江富立軸承鋼管有限公司常務副總經理吳柏燦的話很實在。記者了解到,通過實施中頻電加熱、雙層余熱回用等新工藝、新設備,富立公司每噸鋼管節省電耗超過100度,每年節省的成本更是以百萬元計算.
“球化”是鋼管制造的一道關鍵工藝,耗電量比較大。富立公司今年投資118萬元,對原來的單層全電加熱球化爐進行改造,改造后的雙層余熱回用加熱爐的節能效果立竿見影:1/4的熱能得到回收利用,處理每噸鋼管的耗電量降低70度,年節電達到260萬度,相當于節省成本190萬元。同時,通過采用雙層余熱回用加熱爐,富立公司鋼管球化車間的日處理能力從50噸提高到70噸,產能得到顯著提高。