北極星節能環保網訊:遷鋼公司煉鋼作業部二煉鋼KR脫硫為氣理輸送,在高壓氣體的帶動下,會造成一些脫硫劑末灑落在地。雖然KR脫硫劑粉末為自產,但每天的灑落,仍造成很大浪費。“能不能將其重新利用?”成為大家十分關切的話題。
與二煉鋼KR脫硫工藝有所不同,一煉鋼脫硫站采用的是真空氮氣噴鎂脫硫法,固有的工藝技術有時造成脫硫效果不太理想,不能滿足生產需要,但目前又不具備工藝改造條件。煉鋼作業部生產技術人員絞盡腦汁,如何在現有工藝基礎上,使其接近或者能夠達到復合噴吹效果?
經過反復研究討論,一個想法在他們的腦中閃現:能不能將二煉鋼灑落的KR脫硫劑粉末用在一煉鋼來進行脫硫呢?技術人員立即行動。“先試驗幾爐看看。”大家達成一致意見。
于是,他們將灑落的KR脫硫劑粉末收集起來,拿到一煉鋼倒罐站,在出鐵前將其加入鐵包,看看其脫硫效果。經過六次共28爐次,與顆粒鎂、小灰塊生產線篩下白灰粉末脫硫的對比試驗后,技術人員得出了結論:倒罐站二煉鋼KR脫硫劑粉末平均脫硫約為0.010%左右,脫硫效果較好。以目前自產KR脫硫劑價格計算,一煉鋼倒罐脫硫個硫脫硫成本約為0.19元,而一煉鋼顆粒鎂脫硫個硫脫硫成本約為0.31元,倒罐站脫硫比顆粒鎂脫硫降低約0.12元。倒罐站二煉鋼KR脫硫劑粉末脫硫效率明顯好于小灰塊生產線篩下白灰粉末脫硫效果。
這樣,在一煉鋼倒罐站出鐵前,將二煉鋼KR脫硫劑加入鐵包,提前脫去鐵水中的部分硫,即在倒罐站加一道脫硫工序,然后再進脫硫站脫硫,形成二步脫硫法,也叫復合脫硫法,使鐵水中硫含量達到生產要求。與此同時,這項工作也促進了二煉鋼脫硫設備的改造,減少了脫硫劑的灑落,目前改造工作正在組織當中。下一步,一方面因KR脫硫改造后灑落粉末太少無法滿足一煉鋼對KR脫硫劑的需求,改由制粉間專供并納入正常的工作內容;另一方面在一煉鋼倒罐站增加相應的工藝設備,為進一步降成本工作及科研工作提供基礎。